0、引言
绝缘油因具有良好的绝缘、冷却、灭弧等特点,被广泛应用于电力变压器、套管、互感器、断路器等高压电器设备中。当设备内部出现放电、过热等缺陷时,会引起绝缘油油中溶解气体的量值产生变化。油色谱检测是对充油设备油中溶解气体跟踪的最直接的手段,因其灵敏度高、试验操作便捷、适用范围广等优点,目前在充油设备故障检测与诊断中受依赖度最高 。但在现场工作中,因检测设备零部件老化、检测过程中细节把控不严等原因,导致检测结果偏离真实值,造成了对设备状态的误判。为掌握各实验室的仪器状态、人员的检测能力,高效支撑充油主设备的故障分析与诊断,国网四川省电力公司电力科学研究院于2022年7月组织四川省电力公司域内所有实验室开展油色谱比对试验。比对样品为低、中两个不同浓度的油样,要求每个检测人员均需完成这两个样品的检测,且每个样品均提供连续两针的检测值。最终共收到35个实验室、64台色谱仪、105人的比对结果。通过对各实验室比对结果进行分析,一一核对各检测人员比对全过程的数据、图谱等,对数据进行深度挖掘,并结合个人的工作经验,下面对油色谱检测数据误差的来源进行简要分析。
1、环境信息输入偏差的影响
比对试验所提供的低浓度(样品一)、中浓度(样品二)两个油样的各组分检测结果中位值如表1所示。
根据GB/T17623-2017《 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》中绝缘油油中溶解气体各组分浓度计算公式,如式(1)所示,可知采用气相色谱法对油中溶解气体进行检测时,试验环境温度、环境压力都直接参与检测结果的计算。通过公式计算可知,当输入的环境压力高于真实值,将导致检测结果高于真实值;当输入环境温度高于真实值,将导致检测结果低于真实值。所以,准确输入试验环境信息是试验必要环节。
2、仪器零部件老化的影响
通过对各实验室进行比对试验,从仪器、人员、配件等多方面进行分析,发现大部分的检测结果中,仪器零部件老化主要会对单组分或几种组分引起较大偏差,不会同时引起所有组分的偏差,其中引起误差最直接的因素就是色谱柱失效。
2.1、色谱柱失效
2.1.1、引起H2结果偏高
H2作为主要故障特征气体之一,在设备发生放电性、过热性故障时均会产生,与其他故障特征气体联合分析,可有效评判设备的故障类型。
但如果在检测量值上发生较大的偏差,则可能对设备状态进行误判。 例如1号实验室,其比对结果如表2所示,可以看出低浓度(样品一)、中浓度( 样品二)样品的检测结果显示H2量值都明显偏高,但其他组分未见明显差别。
2.1.2、引起CO结果偏低
CO和CO2作为充油设备内部故障是否涉及到固体绝缘的评判性气体 ,准确地捕捉到其量值的变化,对设备故障的原因分析与查找都有重要意义。气体样品中的CO和CO2是通过镍触媒转化炉转化为CH4,再通过氢火焰离子化检测器进行检测。 如若两者中的任一个效率降低,都将导致检测结果偏低。 例如2号实验室的检测结果,如表3所示,样品一中的 CO测定值明显低于表1所示中位值,而其他组分的测定值与中位值较为一致。
通过调取试验谱图,发现该样品测试所用的气相色谱仪的色谱柱对CO和干扰峰的分离度不够,致使峰形显示不完全、峰高(峰面积) 偏低,造成检测结果的偏低,如图3所示。
3、试验细节把控不严的影响
在油色谱检测试验中,有很多因素会引起多组分检测结果偏差很大,这部分因素大多以试验细节把控不严、人为因素为主。
3.1、标气引入的误差
标气作为气相色谱检测的标准物质,是样品结果计算的基础,如若标气标定环节出现问题,将直接影响样品的测定结果。 在本次比对中,例如3号实验室报送的结果(如表 4所示),低、中浓度的样品检测结果都较表1的中位值偏高,但是每个浓度样品的两针测定值的重复性均很好,疑似为标气标定环节引起的误差。
经与实验室检测人员核实,并再次进行标气标定并将标气作为样气进行反标,经对比发现:在比对试验时,标气的峰高明显偏低一点,确认为标气测定峰高偏低导致测定结果的偏高。 原因为比对时所使用的标气为新打开的一瓶标气,因对管路冲洗时间不够,管路中仍存有部分空气,致使标气的浓度低于标准值;但计算时,仍使用标准值,进而导致样品检测结果均偏高。
3.2、注射器密封不严(样品油、样品气)
注射器(100mL、5mL、1mL) 是色谱检测中的关键配件,注射器密封不严,将直接对检测结果造成一定的偏差。 如4号实验室的比对试验结果( 如表5所示),两个样品的测定重复性都很好,说明其样品测定环节把控比较严格。 样品一各组分的测定值与中位值较为一致,样品二各组分的测定值明显低于中位值,确认不是标气引入的误差,判断为装载变压器油的100mL注射器密封不严,在样品运输或者振荡脱气过程中,造成油中溶解气体逸散,使检测结果中各组分的测定值低于中位值。
5号实验室的比对试验结果如表6所示,两个样品的测定结果均低于中位值。 仔细对比每个样品的连续两个测定值,发现第二个测定值的各组分均低于第一个测定值,尤其是奥斯特瓦尔德系数较小的H2、CO,相对差值较其他组分大,判断为装载样气的5mL注射器密封不严,在进行取样气时和连续两个测定间隙,致使样品气逸散,所以直观表现为第二个测定值各组分均低于第一个测定值。
可见装载变压器油的注射器密封不严,将导致检测结果中各组分均偏低,但连续两个测定结果的重复性很好。装载样品气的注射器密封不严,不仅会造成检测结果中各组分偏低,而且会导致连续两个测定结果的重复性偏差较大,尤其是奥斯特瓦尔德系数较小的 H2、CO,造成的负偏差较其他组分气体更大。
3.3、进样量把控不严
在色谱检测中,另外一个最常见的引起误差的原因,就是样品进样量把控不严,进样量少于1mL,则会引起检测结果各组分低于真实值;进样量多于1mL,则检测结果各组分高于真实值。从6号实验室的比对试验结果显示,样品一的连续两次测定值的重复性很好,但样品二的测定值2各组分明显高于测定值1中的量值,如表7所示。可排除注射器密封不严的原因,判断为检测人员进样量把控不严导致的。
4、结论
由上面的分析可知,影响变压器油色谱检测结果的因素有多种,包括未准确输入试验环境信息、测量仪器零部件老化、检测过程中细节把控不严等,对检测结果的影响也不尽相同,可能导致油中溶解气体的单组分或多组分的产生较大偏差。为了提高油色谱数据质量,更准确地掌握充油设备的状态,对油色谱检测中仪器的维护、试验环节的把控提以下建议:
1)每次试验时,准确输入当前试验环境温度;
2)气相色谱仪应定期维护,更换老化的零部件,确认仪器的准确性和稳定性;
3)每次标定气体前,对标气瓶管路进行充分清洗,并核对标气谱图的峰高、峰位置;
4)使用的注射器无卡涩、密封良好,试验时可用空白油对注射器进行浸润,杜绝使用含故障特征气体浓度较高的绝缘油进行浸润;
5)试验时,准确读取1mL样气,若气样量不足1mL,需准确填写实际进样量;
6)在进行样品检测时,尤其是低浓度样品,注意对谱图进行人工确认,及时去除干扰峰。